更新時間:2024-04-02
20立方/小時氣浮機便宜20立方/小時氣浮機流程簡單,投資少,除油及除懸浮物效率高。減少了生產(chan) 過程中的環境汙染,降低了生產(chan) 成本。
20立方/小時氣浮機便宜
20立方/小時氣浮機流程簡單,投資少,除油及除懸浮物效率高。同傳(chuan) 統工藝相比,大大縮短了油田采出汙水的處理流程,提高了處理效率;核心裝置結構簡單、設計合理、處理效率高、設備占地麵積小,現場安裝方便快捷;汙水處理方法工藝緊湊、占地少、造價(jia) 低;生產(chan) 過程中不需添加任何化學助劑,不產(chan) 生汙泥,吸附原油和懸浮物後的煤基吸附劑可直接可作為(wei) 燃料,減少了生產(chan) 過程中的環境汙染,降低了生產(chan) 成本。
工藝說明:
加藥加藥攪拌機聚凝部分;
汙水由汙水泵從(cong) 汙水池抽向渦流反應器。一般采用在汙水泵前加藥。這樣可使藥液和汙水通過汙水泵的葉輪旋轉而得到充分的混合。藥液由加藥裝置供給。加過藥的汙水進入渦流反應器中,汙水得到充分的聚凝。
故障排除
1. 當設備注水停止時間過長,造成斜管區水溫下降,與(yu) 進水水溫相差過大時,容易形成由於(yu) 水溫差而引起的平流層的現象,造成不利於(yu) 絮花下沉,從(cong) 而影響出水水質。所以應盡量減少停機次數和停機時間。如出現上述情況時,可以將設備內(nei) 的水通過排泥閥盡可能排出去一些,這樣,造成平流層的現象會(hui) 很快消失。
2. 接觸區浮渣麵不平,局部冒出大氣泡或水流不穩定,應取下釋放器排除堵塞;分離區浮渣麵不平,池麵常見大氣泡破裂,則表明氣泡與(yu) 絮凝劑粘附不好,應對混凝係統進行調整。不合格出水返回集水井,合格出水後進入後續處理進程。
3. 控製氣浮出水調節管,將氣浮水位穩定在刮渣槽口以下5~10cm.待水位穩定後,用流量計、水表等測量出水量,直至到達設計流量為(wei) 止。
4. 通過池麵檢查氣浮池帶氣絮粒的上浮情況以及浮渣的積厚情況,待積至5~8cm時,開動刮渣機進行刮渣。檢查能否刮渣排渣,集渣溢流槽是否均勻,渣的流動是否有困難,刮渣速度是否適當,出水水質是否受到影響等。
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